主办单位: 共青团中央   中国科协   教育部   中国社会科学院   全国学联  

承办单位: 贵州大学     

基本信息

项目名称:
黄河泥砂—粉煤灰蒸压砖的研制
小类:
能源化工
简介:
全国范围“禁粘土砖”后,如何寻找粘土替代品原料成为当前研究的新课题。项目本着节能、减排、利废、环保的原则,以黄河泥砂、粉煤灰和炉渣为主要原料,采用化学激发结合蒸压方法研制生产承重砖。可有效利用黄河泥砂和工业废物,大幅度减少二氧化碳、二氧化硫等废气的排放量、符合国家产业结构调整、节能减排和环境保护政策。 项目以黄河泥砂、粉煤灰、炉渣等为主要原料,通过正交试验,研究出了蒸压砖生产的最佳配合比方案;通过工业试验,确定出了产品的生产工艺流程及最佳生产控制参数;同时,批量生产出了黄河泥砂-粉煤灰蒸压砖的合格产品。产品经洛阳金鉴工程质量检测中心按JC239—2001《粉煤灰砖》检验:其抗压强度、抗冻性均符合MU20砌墙砖标准,放射性检验为A类建筑材料。 经过河南省科学技术信息研究院科技查新得出结论:以黄河泥砂、粉煤灰为主要原料,采用化学激发方法生产蒸压砖国内目前无文献报道,属于国内首创,达到了国内领先水平。
详细介绍:
项目本着节能、减排、利废、环保的原则,采用黄河泥砂、粉煤灰和沪渣等为主要原料,通过正交试验,研究出了蒸压砖生产的最佳配方;找到了蒸压砖生产的最佳工艺参数。在河南省偃师市首阳山四方建材厂采用蒸压法工艺(蒸压温度190℃)取代高耗能的烧结工艺(烧结温度1050℃)进行了工业试验,产品经洛阳金鉴工程质量检测中心按JC239-2001《粉煤灰砖》进行检测达到MU20级砌墙砖的要求,放射性检测为A类建筑材料。 经济效益测算: 以一块240mm×115mm×53mm标准砖为单位进行成本核算表明,黄河泥砂—粉煤灰蒸压标砖成本为0.1622元/块。以规划兴建生产线年产量为1亿块标准砖,项目总投资2000 万元左右,销价按0.27元(洛阳地区的市售价格为0.22~0.28元/块),可实现年收入2700万元产值,近1000万元的利润,投资利润率为50%左右,投资回收期为2年左右,即第二年即可收回投资。 节能减排测算: 以年产1亿块标准砖规模计算:本产品与烧结普通粘土砖、烧结粉煤灰砖相比分别节煤7500吨/亿块、3500吨/亿块,节能分别达到75%、58%;烧结普通粘土砖、烧结粉煤灰砖的SO2、CO2排放量分别为160.0吨和2. 57万吨和925.7吨、3.65万吨,而本产品仅有40.0吨、0.64万吨,分别是本产品的4.0倍、4.0倍和23.1倍、5.7倍。(既产品与烧结粘土砖、烧结粉煤灰砖相比减排SO2 和CO2分别达75%、75%和95.7%、82.5%。) 社会效益: 研制黄河泥砂—粉煤灰蒸压砖因地制宜开发利用新的取之不尽的自然资源——黄河泥砂,综合利用二次资源——粉煤灰和沪渣,实现了经济效益、社会效益和资源环境效益的“绿色三赢”,市场前景广阔。同时,对黄河沿线有效保护耕地、治理黄河灾害和生态环境综合治理都具有十分重大的战略意义。

作品图片

  • 黄河泥砂—粉煤灰蒸压砖的研制
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  • 黄河泥砂—粉煤灰蒸压砖的研制
  • 黄河泥砂—粉煤灰蒸压砖的研制
  • 黄河泥砂—粉煤灰蒸压砖的研制

作品专业信息

撰写目的和基本思路

全国范围“禁粘土砖”后,如何寻找粘土替代品使之成为长期使用原料成为当前研究的新课题。 项目本着节能、减排、利废的原则,以黄河泥砂、粉煤灰和炉渣等为主要原料,通过正交试验研究出了最佳配方、生产工艺流程和最佳工艺参数。 采用“化学激发结合蒸压方法”生产承重砖。可有效利用工业废物和黄河泥砂,大幅度减少二氧化碳、二氧化硫等废气的排放量、符合国家产业结构调整、节能减排和环境保护政策。

科学性、先进性及独特之处

科学性:主要原料属铝硅酸盐类,能同生石灰等在一定条件下,生成水化硅酸盐和水化铝酸盐等,从而使制品获得强度。 先进性:(1)节土,(2)节地,(3)节能,(4)减排,(5)利废,(6)环保,(7)治理河道,(8)符合国家产业结构调整政策,具有较好的经济效益和社会效益。 独特之处:经查新,以黄河泥砂—粉煤灰等为主要原料,采用化学激发结合蒸压方法生产承重砖目前无文献报道。

应用价值和现实意义

(1)作为粘土替代品原料生产新型墙体材料,符合国家产业政策;(2)可以延长固废的使用年限;(3)企业享受免税收优惠政策;(4)节约土地资源,还节约固废处理费用。以年产1亿块标准砖的工厂为例:可实现年收入2700万元产值,近1000万元的利润,实现了经济效益、社会效益与资源效益的“绿色三赢”。该技术已经在两家砖场和多家建筑单位获得应用。作品的实际应用价值和现实意义十分重大。

学术论文摘要

以黄河泥砂、粉煤灰等为主要原料,采用化学激发结合蒸压的方法,通过正交试验,研究出了蒸压砖生产的最佳配合比方案;通过工业试验,确定出了产品的生产工艺流程;研制出了黄河泥砂-粉煤灰蒸压砖的合格产品。对产品进行了微观结构分析:由SEM图可以看出,水化产物结构比较密实,呈板块状,使得制品具有较高强度;XRD图谱显示,黄河泥砂-粉煤灰经蒸压生成了托勃莫来石、水化硅酸钙、水化石榴石等水化产物,这些水化产物将未反应粗料粘结在一起 ,形成以粗颗粒为骨架的混凝土式结构。对黄河泥砂-粉煤灰蒸压砖的主要生产设备蒸压釜的蒸压生产控制机理研究表明,适宜的蒸压生产工艺参数为:升温压力每小时0.5MPa ,温度每小时60 ℃,升温一般需要2~3 h;恒温压力应控制在1.4 MPa 左右,175~185 ℃,恒温时间一般4~6 h;降温应缓慢进行,控制在2~3 h。对成本构成与核算探讨表明:黄河泥砂-粉煤灰蒸压标砖成本为0.1622元/块。产品经洛阳金鉴工程质量检测中心检验其抗压强度、抗冻性均符合MU20砌墙砖的标准要求,放射性检验为A类建筑材料,因此,是一种新型环保墙体材料。

获奖情况

2008年7月产品经洛阳金鉴工程质量检测中心检验按JC239—2001标准检验,其抗压强度、抗冻性均达到MU20级砌墙砖的要求,放射性检验为A类建筑材料。 2008年9月经过河南省科学技术信息研究院科技查新得出结论:国内文献中未见像本项目一样,以黄河中游孟津段泥砂为原料,掺加粉煤灰、炉渣等,对采用蒸压法制备建筑承重砖进行试验研究的报道。 2008年12月参加由洛阳市人民政府主办,市高新技术开发区、团市委、市科技局、洛阳日报社、洛阳电视台、洛阳国家高技术创新服务中心等单位联合承办,洛阳移动公司冠名赞助的“中国移动洛阳市首届大学生创新创业大赛”,从600多个参赛项目中,脱颖而出荣获一等奖。 2009年5月参加第七届“挑战杯”河南省大学生课外学术科技作品竞赛,获得自然科学类学术论文一等奖。

鉴定结果

产品经洛阳金鉴工程质量检测中心检验:其抗压强度、抗冻性均符合MU20砌墙砖标准,放射性检验为A类建筑材料。经科技查新以黄河泥砂、粉煤灰为主要原料,采用化学激发方法生产蒸压砖国内目前无文献报道。

参考文献

随着贯彻《国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》(国办发[2005]33号) 、《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发[2007] 15号)文件精神,墙体材料革新和节能减排工作又进入了一个新的阶段,“禁实”工作在全国范围内展开。 [1] 丁伟东、胡杰、任炳会.推进墙材革新、节能减排和推广节能建筑—砖瓦企业所面临的挑战与创新发展的机遇 砖瓦,2008(1)7-10 [2] 陶有生.蒸压粉煤灰砖及蒸压灰砂砖生产技术及发展[J]. 砖瓦,2005(7):9-13 [3] 何水清. 粉煤灰制砖工艺[J]. 新型建筑材料2001(4):32-34 [4] 李庆繁,李光复,罗维滨.原料及其配合比对蒸压粉煤灰砖耐久性的影响[J].粉煤灰,2004(4):24-27 [5] 何奔流,沈永康,何劲波.制砖用粉煤灰及激发剂石灰介绍[J].粉煤灰综合利用,2000 (3):66-67 [6] 朱芝兰.从化学工艺角度论如何提高硅酸钙板强度[J]. 房材与应用,1999(3):45-47 [7] 李博.电厂灰渣制砖中蒸压技术应用之探讨[J].煤矿现代化 1999,33(5):32-33 [8] 陈福广.粉煤灰制品 蒸压砖VS烧结砖—关于调整粉煤灰制品发展方向的建议[J].中国建材,2003(3):32-33

同类课题研究水平概述

目前,砌墙砖的生产方法主要有烧结法、蒸压法。烧结法要消耗大量能源,而且存在废气排放带来的环境污染问题。蒸压法因无须高温煅烧、生产工艺过程简单、大幅度降低废气排放量、节能等诸多优点而逐渐成为砌墙砖生产的主要方法。 黄河泥砂烧结砖已有文献报道。粉煤灰蒸压砖和蒸养砖已有文献报道。 本课题已经过四年七批次学生相继研究,利用河中游黄孟津段以上的黄河泥砂生产黄河泥砂-粉煤灰蒸压承重实心砖已经成功。 经过洛阳金鉴工程质量检测中心按JC239—2001《粉煤灰砖》检验,抗压强度平均值23.5MPa、抗折强度平均值4.80MPa、冻融后抗压强度平均值21.7MPa。其抗压强度、抗冻性均符合MU20砌墙砖标准要求,放射性检验为A类建筑材料。 经过河南省科学技术信息研究院科技查新得出结论:国内文献中未见像本项目一样,以黄河中游孟津段泥砂为主要原料,掺加粉煤灰、炉渣等,采用化学剂发结合蒸压法制备建筑承重砖进行试验研究的报道。
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